某大型天然气净化厂,其核心装置使用甲基二乙醇胺(MDEA)溶液脱除原料气中的硫化氢(H₂S)和二氧化碳(CO₂)。近期,装置出现了一系列问题:
胺液发泡严重:吸收塔和再生塔频繁出现拦液、雾沫夹带,导致压差升高,处理量下降。
产品气不合格:由于塔内传质效率急剧下降,导致净化后天然气中H₂S含量超标。
胺液损耗大增:大量的胺液随泡沫被夹带至下游系统,造成化学品的持续损失和环境污染。
操作不稳定:系统需要频繁降负荷操作和消泡剂注入,自动化程度降低,操作难度大。
经初步分析,问题的根源是原料气中携带的重质烃类(C5+)、润滑油、压缩机油脂、固体悬浮物及降解产物等杂质进入了胺液系统。这些物质作为表面活性剂,显著降低了胺液的表面张力,导致了严重的发泡。
客户通过采用我司生产的8*30目颗粒活性炭,
1、发泡现象根本性消除:吸收塔和再生塔的压差恢复正常,雾沫夹带现象消失,系统恢复稳定操作。
2、产品气质量达标:由于塔内传质效率恢复,净化后天然气中的H₂S含量持续稳定在指标范围内。
3、胺液消耗大幅降低:胺液夹带损失减少了70%以上,化学品成本显著下降。
4、消泡剂用量锐减:无需再连续注入昂贵的消泡剂,仅需偶尔作为保护性措施少量添加,降低了运营成本。
5、胺液品质提升
那么我们为客户进行活性炭选型时
要考虑选择发达的孔隙结构,以大中孔为主,因为需要脱除的杂质,如重烃、胶质、沥青质等,都是大分子物质。因此,活性炭必须具有发达的中孔(2-50 nm)和大孔(>50 nm),作为这些大分子的“高速公路”和“停车场”,使其能够顺利进入并被吸附。微孔过多的炭容易被小分子堵塞,无法有效脱除重烃。
另一方面要考虑到在连续流动的液相加压系统中,低强度的活性炭容易破碎,产生细粉,这些细粉本身会加剧胺液发泡,并堵塞后续精密过滤器,所以必须选择高机械强度的活性炭。
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